以变化失误模型戏说719义马

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最近连着写了两篇关于变化的文章,一是《戏说安全管理的核心》、二是《戏说“变化—失误”模型》,在的最后,我说准备结合具体的案例,对“变化—失误”模型做进一步的探讨,通过实际应用让这个模型显得立体一点。这次我选择了“7.19”义马气化厂重大事故作为具体案例来进行散打,之前也写过一篇《对“7.19”河南义马气化厂重大事故的反思》,是根据事故调查报告围绕安全管理做的一个反思,这一次还是借这个我们熟悉的事故,同样依据官方的事故调查报告,但针对C套空分处理过程,借助“变化—失误”模型把事故的发生过程做一个分析。“变化—失误”模型,最重要的就是2个点,一个是变化,一个是失误,当然事故调查报告对于变化不可能完全阐明,而且有些变化,事故调查组也不一定进行了调查,我们都是局外人,不能做过多的猜测,只能依据事故调查报告的内容,将种种变化提取出来,将失误分析清楚,尽可能地把变化和失误进行关联,将理论联系实际做一个应用。我们直奔主题,为了简单,过多的或者不必要的技术参数不进行描述,以下是事故调查报告中阐明的变化:变化1:5月5日,C套空分装置随气化厂年度消缺短期停车。变化2:5月17日,空分装置检修完后开车,运行工况正常。变化3:5月23日对A套空分装置1#软起动柜进行了维修。失误1:5月23日维修后只进行了简单的符合测试,测试正常后停机备用。(检修后的设备要进行72小时的性能考核后,方可认为是备用状态)变化4:6月26日常规分析(频次为10天/次)中检测到内部氧含量上升,冷箱内密封气氧含量升高,密封气压力由Pa升至Pa。失误2:6月27日净化分厂安排定期分析改为每天分析,要求



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